在湘电集团电机事业部中型车间,有这样一个质量攻关小组——倾情小组,他们视产品质量如生命,“倾尽全力,用情支付”;不放过任何一个细节,霸占一个又一个的技能难题,为“湘电品牌”倾泻汗水与线月,湘电集团电机事业部接到一笔大订单,为美国公司出产47台中型电机。“湘电品牌打入美国商场的时机来了!”欢欣之余,我们又开端忧愁,作为出口美国的产品,一定要通过美国UL认证,而美国的认证规范对产品质量、用材要求远超于国标。
他们用了大约3个月时间,成功破解了两大关键性难题——铜排转子冲片齿部开裂和中频焊转子焊后起皮。电机事业部在历时76天后,完成了整批销往美国产品的高品质、高规范出产制作,并一次性检验过关。为湘电品牌打入国际商场敞开了一扇大门。从此,湘电集团拿到的国际商场订单连绵不断。
“近年来,倾情小组接受的近20个质量攻关项目。每次攻关成功,都是公司产品质量的一次重大突破。”这是集团专家组的点评。
“一道划痕,一颗螺丝,虽不起眼,但都可能给诺言带来损伤,给企业形成丢失。”这是倾情小组的一致。
有一次,事业部收到一笔退货单,货款金额近100万元,原因是一客户订货的某类型电机外部有一道并不起眼的划痕,但客户因而对产品质量耿耿于怀,硬是把货退回了公司。
这件事尽管过去了很多年,可蔡张保等人至今浮光掠影。他们把这件事作为警钟,时间提示自己在质量看护上,不放过任何蛛丝马迹。
几年前,车间加工一批电机转轴,而这批产品检验时总过不了关,质检员也找不出原因。蔡张保带领倾情小组一连跟了3个班,公然发现铣床一处的螺丝有极细微的松动,导致铣刀加工振荡,他们当即紧固螺丝,问题很快得到了处理。
电机振荡毛病和轴承毛病一直是电机制作业的两大难题,2012年,小组环绕这两大难题,安排科技攻关,进行了上千次现场实验,电机毛病率由6.2%降至3.1%以下;轴承合格率也稳定在100% 。
10年倾情质量,迎来硕果满枝。倾情小组先后夺得6个全国机械工业“双代会”一等奖、6个湖南省一等奖。本年“五一”前夕,该小组喜获“全国工人前锋号”称谓。